空分設(shè)備塔內(nèi)泄漏故障分析及處理的工學(xué)論文
空分設(shè)備塔內(nèi)泄漏故障分析及處理的工學(xué)論文
論文關(guān)鍵詞:大型空分設(shè)備泄漏原因分析處理
論文摘要:介紹了18000m3/h空分塔冷箱內(nèi)泄漏的故障經(jīng)過,分析了冷箱內(nèi)泄漏和氬系統(tǒng)堵塞的原因,簡(jiǎn)述了處理措施,最后對(duì)空分安裝、設(shè)計(jì)提出了建議。
新鋼18000m3/h空分是由杭氧提供的空分本體設(shè)備,浙江開元安裝分司安裝,于2003年4月投產(chǎn),該空分設(shè)備采用常溫分子篩吸附、增壓透平膨脹機(jī)、規(guī)整填料上塔和全精餾無氫制氬技術(shù)、氧氮產(chǎn)品外壓縮的流程。兩年運(yùn)行過程中,相繼出現(xiàn)冷箱跑冷嚴(yán)重,冷箱壁多處結(jié)霜結(jié)冰甚至裂縫,基礎(chǔ)溫度下降,冷箱壓力上升。夏季不得不運(yùn)行兩臺(tái)膨脹機(jī)才能?辗诌\(yùn)行的冷量,造成液體量低,產(chǎn)品能耗高等問題,為此2005年7月2日至26日,我公司利用25000m3/h空分投產(chǎn)的機(jī)會(huì)對(duì)18000m3/h空分進(jìn)行了扒砂檢修。
1故障現(xiàn)象
2004年3月出現(xiàn)上塔阻力達(dá)滿量程,對(duì)差壓變送器校驗(yàn)為正常,判斷阻力計(jì)的負(fù)管應(yīng)已斷裂。在2004年10月后,相繼出現(xiàn)V757管路堵塞,V31,V32閥皮套跑冷嚴(yán)重。2005年1月因空分主板式換熱器出現(xiàn)嚴(yán)重偏流利用煉鋼檢修機(jī)會(huì),對(duì)空分進(jìn)行加溫解凍。重新開機(jī)進(jìn)入積液的過程中出現(xiàn)冷箱壓力逐漸升高,(冷箱下部壓力升到1.8KPa),主換熱器冷箱頂部安全閥被沖開,其內(nèi)部的不銹鋼網(wǎng)破裂,大量的珠光砂向外噴出。下部冷箱壁上閥門的皮套、人孔密封處開始泄漏冷氣,冷箱基礎(chǔ)北面外緣結(jié)冰。
由于基礎(chǔ)溫度下降及冷箱內(nèi)壓力偏高,只有把主塔其他安全閥撬開泄壓,隨著運(yùn)行時(shí)間的延長(zhǎng),基礎(chǔ)溫度不斷降低,其中最低是粗氬Ⅱ底部溫度達(dá)-70℃(正常時(shí)為-12℃)。主換熱器冷箱及主塔冷箱頂部結(jié)滿冰,厚度在50mm到80mm之間,2005年1月底主冷箱頂部西面裂開一條長(zhǎng)約150mm的裂縫,四樓的液面計(jì)電加熱器電源箱泄漏出大量的冷氣,沿邊有一條約600mm的裂縫。按當(dāng)時(shí)事態(tài)發(fā)展,冷箱有可能出現(xiàn)大面積開裂。只有增加冷箱密封氣壓力表,監(jiān)控冷箱內(nèi)壓力,同時(shí)根據(jù)冷箱不同部位的基礎(chǔ)溫度和冷箱壓力,調(diào)整冷箱各處安全閥的開度,控制冷量在冷箱的分布,保證冷氣走最長(zhǎng)的距離出冷箱,盡量提高冷氣出冷箱溫度。
精氬塔底部液氬返回粗氬Ⅱ底部的.管路,每當(dāng)空分停車后再啟動(dòng),開啟該管路不久后就發(fā)生堵塞,2005年3月精氬塔系統(tǒng)管路相繼出現(xiàn)堵塞(主要有貯槽余氣回精氬塔管、精氬液面計(jì)正管,液氬進(jìn)液氬泵管等),對(duì)精氬餾塔單體加溫后,再啟動(dòng)不久仍出現(xiàn)以上現(xiàn)象。
進(jìn)入5月份隨環(huán)境溫度上升,基礎(chǔ)溫度有所回升,冷箱周圍的結(jié)冰有些減少,但空分裝置的冷量明顯不足,不得不靠運(yùn)行兩臺(tái)膨脹機(jī)來保證空分正常運(yùn)行的冷量,空分產(chǎn)量下降,能耗增加。
2原因分析
18000m3/h空分2005年6月停機(jī)后,從25000m3/h空分分子篩后引一股干燥的空氣對(duì)其容器管道進(jìn)行加溫(估計(jì)氣量為500m3/h),經(jīng)過一個(gè)月的加溫,于7月2日開始扒砂檢修。在扒砂過程發(fā)現(xiàn)珠光砂中有部分比較潮濕,冷箱頂部珠光砂還有結(jié)冰現(xiàn)象?辗炙䞍(nèi)管道情況不理想,有四處18管斷裂,多處管道變形厲害,多處支架變形或根部脫焊,尤其是單臂托架和固定支架變形嚴(yán)重,粗氬Ⅱ塔(東面)、上塔(南面)拉桿根部脫焊。根據(jù)檢修前空分運(yùn)行狀況及扒砂后冷箱內(nèi)情況分析,冷箱內(nèi)泄漏主要原因有:
3.1珠光砂結(jié)冰
。1)塔內(nèi)儀表電加熱器電源箱鑲在冷箱壁上,而下部有許多8左右孔,箱內(nèi)底部經(jīng)常積水,水從孔中流入冷箱中;
。2)部分閥門安裝時(shí),閥桿與冷箱閥門孔不對(duì)中,許多皮套不能很好密封,水從閥門閥桿中滲入;
(3)冷箱上人孔蓋密封不夠,水滲入冷箱中;
。4)當(dāng)空分停機(jī)后冷箱內(nèi)無密封氣,外界濕空氣中水份,除從冷箱上述部位,進(jìn)入冷箱中,還可能從呼吸筒中吸入冷箱。
3.2小于18管道根部焊縫斷裂及部分大管變形
。1)儀表導(dǎo)壓管的保護(hù)架全部使用∠25的角鐵,扒砂發(fā)現(xiàn),超過2m的儀表導(dǎo)壓管保護(hù)架變形非常嚴(yán)重,其中上塔阻力負(fù)管和AE22分析管的斷裂是因儀表支架變形后壓迫致斷裂的;
。2)PV701和PV702兩個(gè)液氬(氮)平衡器不凝氣排放管的根部斷裂,主要因管道走向和支架設(shè)置存在問題,PV701不凝氣排放管有3m而無固定支架或保護(hù)架,PV702頂部不凝氣排放管支架與根部有5m多無固定支架或保護(hù)架,上述兩管均在冷箱的中部穿過,不能承受珠光砂的靜重而壓彎斷裂;
(3)管道變形。管道變形基本分布在冷箱頂部層,其中有產(chǎn)品液氮排放管,粗氬液化器氮?dú)膺M(jìn)污氮管,液空平衡器液空進(jìn)上塔管,粗氬液化器氮側(cè)安全閥導(dǎo)壓管變形移位約200~300mm。主要原因(ⅰ)2005年元月加溫時(shí),整個(gè)塔體由冷狀態(tài)位置上升到常溫位置(鋁的膨脹系數(shù)為0.016mm/m.K),頂部管隨塔向上移,可是珠光砂仍處于0℃以下而且結(jié)冰,而這些管線不能克服冰層壓力,導(dǎo)致管道變形;(ⅱ)由于支架設(shè)置不正確所致,托架離管道距離過大,垂直管支架抱箍過緊,托架的強(qiáng)度不夠,支架焊接強(qiáng)度不足。 3.3精氬系統(tǒng)部分管道被堵
發(fā)生堵塞的管線均與精氬塔相接,并且都位于精氬蒸發(fā)器液氮平衡器PV702的下方,管線內(nèi)的工作壓力為0.05MPa,溫度為-180.75℃,液氬的凝固點(diǎn)約為-189.15℃。精氬蒸發(fā)器液氮平衡器PV702內(nèi)壓力為0.5MPa,溫度為-177℃,其不凝氣排放管的根部斷裂,液氮從斷裂口向下流,液氮壓力迅速下降(從0.5MPa降為冷箱內(nèi)壓力),致使液氮溫度由-177℃降到-193℃以下,這一溫度低于液氬的凝固點(diǎn),使精氬塔底部液進(jìn)粗氬Ⅱ底部的管路、貯槽回精氬塔管、精氬液面計(jì)正管等管線內(nèi)液氬凝固,堵塞管線。
4檢修及處理
此次檢修進(jìn)行了系統(tǒng)安排,對(duì)塔內(nèi)可能存在的隱患逐一排查和整改。
1、增加基礎(chǔ)加溫管,珠光砂加入冷箱后進(jìn)行基礎(chǔ)加溫干燥。冷箱密封氣管與純氮總管相連,當(dāng)空分臨時(shí)停車時(shí)可切換到純氮總管供密封氣。
2、對(duì)經(jīng)冷箱中間變形管改變走向,盡量沿冷箱壁走,便于設(shè)置支架、托架,難于設(shè)置支架的使用6銅管(退火)設(shè)置吊架,此次檢修使用近500m銅管,儀表測(cè)量管保護(hù)架采用∠45角鐵,并用2.5mm2銅線把測(cè)量管固定在保護(hù)架內(nèi),對(duì)于較長(zhǎng)的保護(hù)架而無法固定的兩邊拉6銅管,以防承受珠光砂載荷時(shí)彎曲或移動(dòng)。
3、塔內(nèi)儀表電纜線經(jīng)引線孔從中引出并密封好,液面計(jì)正管加熱器配電箱由原來襄嵌在冷箱內(nèi)改安裝在冷箱外壁,襄嵌孔用鋼板滿焊,所有冷箱壁裂縫全部滿焊。
4、冷箱人孔、管道進(jìn)出冷箱結(jié)合部橡皮墊的兩面采用玻璃膠密封。冷箱壁上閥門密封皮套采用雙層,新的在內(nèi),舊的在外。
5、冷箱內(nèi)支架全部逐一檢查,對(duì)支架與冷箱焊接處未滿焊全部整改,管道與托架距離不足重新設(shè)置,壓彎的托架增設(shè)斜撐,斜撐設(shè)置點(diǎn)與冷箱垂直距離大于水平肩的長(zhǎng)的三分之二,大于DN80管道采用雙肩支架。
6、冷箱內(nèi)珠光砂結(jié)冰是這次泄漏的主要原因之一,珠光砂的干燥與否也是空分冷箱長(zhǎng)期安全運(yùn)行的關(guān)鍵。檢修后,新鋼公司氣體廠利用公司6#高爐改造期間,繼續(xù)利用25000m3/h空分分子篩后空氣對(duì)冷箱內(nèi)珠光砂進(jìn)行干燥。
5經(jīng)驗(yàn)與體會(huì)
大型空分設(shè)備冷箱塔比較高,管系比較復(fù)雜,要保證長(zhǎng)期安全穩(wěn)定運(yùn)行,必須從設(shè)計(jì)、安裝到日常維護(hù)做到科學(xué)性和系統(tǒng)性的統(tǒng)一。
1、設(shè)計(jì)時(shí)冷箱中在上、中、下考慮基礎(chǔ)加溫管,以便日常運(yùn)行中充壓均勻及扒砂檢修時(shí)能把塔內(nèi)珠光砂加溫透,避免較低溫的珠光砂出冷箱后吸潮和珠光砂冰塊掉下砸壞設(shè)備。冷箱內(nèi)管道、容器不僅要充分考慮熱膨脹冷縮及自補(bǔ)償,而且要考慮便于管架、閥架的安裝,從分離塔體上進(jìn)出的液體管或比較小的氣體管,塔體應(yīng)考慮有設(shè)置支架的地方,以便管道可以和塔體自由收縮。工藝管道盡量采用大于25管道,小于25時(shí)應(yīng)考慮設(shè)置保護(hù)架。冷箱密封氣管不應(yīng)從冷箱中央穿過,應(yīng)沿冷箱壁鋪設(shè)。
2、空分設(shè)備冷箱內(nèi)安裝工程質(zhì)量是確保冷箱長(zhǎng)期運(yùn)行的重要措施之一,而閥門、容器、管道的安裝質(zhì)量又是整個(gè)冷箱設(shè)備安裝最關(guān)鍵的部分。閥架、管架與冷箱壁焊接處必須滿焊。容器的拉架在空分塔整體冷調(diào)試前應(yīng)處于自由狀態(tài),避免在低溫下因容器收縮造成損壞或影響垂直度。管架的設(shè)置應(yīng)保持被設(shè)管架的管道有足夠的穩(wěn)定性,不能隨便晃動(dòng),并且要考慮到管道的熱膨脹收縮及自補(bǔ)償;垂直走向管道應(yīng)設(shè)置必要的固定支架,大于DN80管道采用雙肩支架,卡箍與管道之間不能過緊也不能過松。測(cè)量管路與測(cè)量?jī)x表相連時(shí),管路應(yīng)向上鋪設(shè),且應(yīng)安裝在托架內(nèi),測(cè)量管從根部到冷箱壁之間的上部必須設(shè)保護(hù)架,保護(hù)架應(yīng)采用∠45角鐵,材質(zhì)最好使用不銹鋼,對(duì)于固定點(diǎn)在上部的容器或管道上的測(cè)量管,保護(hù)架與測(cè)量管有一定的距離,距離必須大于容器或管道上移長(zhǎng)度(比如精氬塔下部測(cè)量管與保護(hù)架的距離應(yīng)大于18mm以上)。小于90管道盡量沿冷箱壁走,便于設(shè)置支架。安裝過程中注意冷箱的防水、防潮。安裝過程中支架抱箍上的四氟墊,防止焊接過程中燒壞,不能有焊瘤直接與管道接觸,避免管道伸縮移動(dòng)磨破管道。
3、雖然有科學(xué)合理的設(shè)計(jì)和高質(zhì)量的安裝,正常的維護(hù)是必不可少的?辗滞懂a(chǎn)后一個(gè)月左右,應(yīng)打開頂部人孔,檢查珠光砂充滿情況,若缺少應(yīng)及時(shí)補(bǔ)充。為了防止外界空氣中的水分進(jìn)入冷箱內(nèi),空分塔內(nèi)處于低溫時(shí)應(yīng)充入惰性氣體,保持冷箱內(nèi)壓力約為200~300Pa,特別在空分臨時(shí)停車時(shí)也不應(yīng)忽視。冷箱壁上閥門密封皮套因露天日曬雨淋,常常一年左右開始老化破損,老化破損皮套必須進(jìn)行更換,最好采用雙層或外面增加保護(hù)層。
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